從上世紀80年代中期開始,國內一些鋁廠先后從富士,ABB,siemens,Alsthom等公司引進了電解鋁工業用整流設備,這不僅使我國電解鋁工業得到了迅速發展,而且也促進了我國電化學整流設備技術水平的提高,同時也給國內電解鋁用整流設備制造行業帶來了巨大商機。 經過近二十年的運行,目前該類設備大部分處于超齡服役,于是將進口整流設備加以改造的想法便提上了議事日程。鑒于各廠的情況,有些廠家將全套整流設備(包括變壓器、整流裝置)全部更換為國產設備,有些則保留了變壓器而將整流裝置加以改造。對于后者,由于變壓器的出線形式決定了整流裝置的結構,因此,改造后的整流設備也只能采取原來的電路結構。同時由于飽和電抗器繞組結構的差別,使得與之配套的控制系統也不同于國產飽和電抗器的控制方式。
1 電路簡介
以中鋁公司青海分公司九號機組改造為例,由四套整流機組構成4×56 kA、1150 V的電解系列,其整流機組(包括變壓器、整流裝置及其控制系統)為Siemens AG公司生產(見圖1)。由于在引進時預留了一臺變壓器,一直處于閑置狀態,青鋁公司為了整流設備運行的相對可靠性,于2003年決定由我所為該變壓器配置了一套整流裝置。該裝置自投運以來,由于原變壓器為非同相逆并聯結構,致使整流主柜出現不少發熱點。雖幾經整改,但效果仍然不及同相逆并聯結構理想。在對控制系統的改造中,出現了穩流控制輸出接口與Siemens飽和電抗器端口無法匹配的情況。
由于飽和電抗器控制回路的直流阻抗非常大,在參考了Siemens原設備的相關參數后,將飽和電抗器的正向激磁電流與反向激磁電流的輸出值分別控制在9A和6A左右。為了方便調節正、反向激磁電流的大小,在電路上專門設置了兩臺三相調壓器,分別調整正、反向激磁電流,避免了由于回路阻抗的偏差導致正、反向激磁電流的大小難以準確整定的現象。這一優點在實際使用中也得到了充分的體現。在調試過程中根據電解槽效應大小逐次調整正、反向激磁電流的大小,使之達到的運行點。終將正向激磁電流整定為4~5A(無陽極效應時),反向激磁電流整定為5A。通過實際試驗,飽和電抗器的調壓深度可以達到60V,基本滿足'廣電解生產的要求。
3 結語
在相關資料不全面,數據不詳細的情況下,進行了系統改造,實現了自動穩流,運行效果良好。但是,該套控制系統仍然存在著一些缺陷:其一,未能實現Y、△兩繞組獨立電流取樣,致使無法對兩組整流橋獨立進行控制,實現電流的均衡調整;其二,由于缺少交流電流取樣,致使無法實現交、直電流反饋互備,給設備運行留下不可靠因素。本次與進口變壓器配套設計的實踐,為今后類似設備的改造取得了寶貴的經驗。