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      變頻器在表面處理的應用

      更新時間: 2007-04-11 13:23:33來源: 粵嵌教育瀏覽量:934

      表面處理生產線是對布匹、廣告紙等材料表面涂一層特殊的化學材料的過程,整條生產線都使用的是艾默生的TD3000系列變頻器,在生產線的環節-收卷,使用的是艾默生TD3300變頻器。  牽引三的變頻器為TD3000 5.5KW,控制4KW電機,減速比為35,牽引輥為300mm;
             收卷一、二為TD3300 11KW變頻器,控制11KW電機,電機額定轉矩為70N.m,Ie=24.8A,兩臺收卷電機輪流工作;
             收卷條件:
             卷徑變化范圍:216~1500mm
             張力變化:200牛~1800牛
             減速比:43
             按照以上要求,計算出收卷時需要小轉矩為:
             Tmin=Dmin×Fmin/(i×1000)=216×200÷43÷1000=1,
             變頻器輸出轉矩為:1/70=1.45%,
             時變頻器輸出轉矩為:Tmax=Dmax×Fmax/i/Tn=89.7%;
             按照計算出來的轉矩變化,范圍大,而且在小轉矩時,所需轉矩太小,而TD3300變頻器,作開環張力控制時,實際上是轉矩控制,轉矩控制的精度比矢量變頻器的速度控制要低得多,我們的變頻器要求轉矩小輸出達到10%以上,而且要求Tmax/Tmin小于7,從這一方面考慮,使用開環張力控制很難實現這種工況下的控制。綜合分析現場的工況,因無法實現轉矩控制,由于還裝有一個張力傳感器,可以考慮作速度模式下的張力閉環控制。
             速度模式下的張力閉環控制,為矢量變頻器普通速度模式下作PID閉環控制,頻率指令由PID輸出調節量和同步匹配指令疊加構成,在此方案中,避免了因轉矩變化范圍過大而無法控制的局面,同時,由于頻率指令由同步匹配指令和PID調節輸出疊加,可以減少PID的調節量。
             同步匹配頻率指令的計算方程式:
             f=(V×p×i)/(D×π)
             V-材料線速度
             P-電機極對數
             i-機械傳動比
             D-卷筒的卷徑
             變頻器的運行頻率:
             f1=f+△f
             △f為PID調節輸出量
             卷徑計算:厚度積分法
             根據材料的厚度按照卷筒旋轉的圈數進行卷徑累加(收卷)或遞減(放卷),因每層只有一圈,設定每層圈數為1,計圈的方法通過編碼器(PG)獲得,材料變化時,通過總線通訊由觸摸屏直接修改材料厚度參數。
             線速度信號:
             通過前級牽引艾默生TD3000變頻器的AO1模擬端子輸出信號給艾默生TD3300變頻器的AI2模擬輸入端子,調整AO1的增益和零偏,保證模擬量和線速度的對應關系。
             三、調試過程
             按照系統設計接線完畢后,開始調試過程。
             張力反饋裝置的調整:
             測試張力傳感器的曲線,在調整之前,其傳感器的輸出范圍0~2V,對應張力為0~2000N,考慮到其變化范圍太小,不好控制,聯系三菱公司的技術人員對傳感器做了一定的調整。主要是擴大輸出范圍為0~10V對應0~2000N。
             線速度信號一致性的調整:
             Lmax=N×D×π/(i×60)=1470×0.3×3.14/(35×60)=40米/秒
             艾默生TD3300變頻器設置:FC.03=40 線速度
             艾默生TD3000變頻器設置:F6.08=0 運行頻率輸出
                          F6.10=-1.00% AO1零偏
                          F6.11=1.1 AO1增益
             適當調整艾默生TD3000變頻器的AO1輸出零偏和增益,保證艾默生TD3000變頻器運行在50HZ時,
             其AO1端子輸出為20mA,通過艾默生TD3300變頻器AI2顯示為10V,在零頻運行時,艾默生TD3300
             顯示0V。由于考慮到系統需要進行點動控制(此時TD3000不運行,只運行收卷變頻器),
             設置AO1輸出偏移-1.0%,使得在牽引三不運行的情況下,能保證收卷有較小的線速
             度輸入,在全線啟動前進行點動控制,將多余的布先卷起來。
             電機自學習
             系統中牽引、收卷變頻器都為高性能的矢量控制變頻器,為保證系統的控制精度和性能,在正常使用之前,要求要進行電機參數的自辨識,在做參數自辨識時,將電機所帶的減速箱脫離。
             (1)、自辨識前電機參數設定:
             F1.00 43 傳動比
             F1.01 11 電機功率
             F1.02 380 額定電壓
             F1.03 24.8 額定電流
             F1.04 50 額定頻率
             F1.05 1470 額定轉速
             F1.08 0 電機預勵磁選擇
             在設定完電機參數后,設定F1.09=1,F1.10=1進行調諧,調諧結果如下:
             F1.11 0.409 定子電阻
             F1.12 80.2 定子電感
             F1.13 0.22 轉子電阻
             F1.14 80.2 轉子電感
             F1.15 77.6 互感
             F1.16 8.9 空載激磁電流
             F1.16/F1.03=35.8%,在范圍30%~50%以內,調諧結果正常。
             其他參數的設定
             根據系統的方案,設定的參數如下所示:
             (1)、基本參數設定
             功能號 參數值 說明 功能號 參數值
             說明
             F0.02 1 閉環矢量 F6.01 0
             AI1輸入選擇
             F0.05 2 運行命令選擇 F6.02 0
             AI2輸入選擇
             F0.10 1 加速時間1 F6.03 0.012
             AI1模擬濾波時間
             F0.11 1 減速時間1 F6.04 0.012
             AI2模擬濾波時間
             F1.00 43 傳動比 Fb.00 600
             脈沖數
             F5.01 12 卷徑復位 Fb.01 1
             反向
             設置加減速時間為1S,保證收卷變頻器能夠快速響應,及時跟蹤牽引變頻器的輸出。同時,設置牽引艾默生TD3000變頻器的加減速時間為120S,使其變化比較緩慢,保證系統在加減速過程中的穩定性。
             (2)、張力控制參數設定
             功能號 參數值 說明 功能號 參數值
             說明
             F3.06 1 張力控制選擇 F8.11 0
             初始卷徑選擇
             F3.08 100 轉矩限定 F8.12 216
             初始卷徑數字設定
             F8.00 0 收卷模式 FC.00 2
             線速度輸入選擇 AI2
             F8.01 0 張力設定選擇 FC.03 40
             線速度
             F8.02 400 張力設定 FC.04 0
             小線速度
             F8.03 1000 張力 FC.05 0.1
             卷徑濾波時間
             F8.08 5 卷徑來源選擇 FC.06 0.18
             材料厚度
             F8.09 1500 卷徑 FC.07 1
             每層圈數
             F8.10 216 空心卷徑 FC.08 1
             計圈選擇 PG
             變頻器工作在速度模式下的張力閉環控制,張力設定通過參數數字設定,也可以通過總線通訊由觸摸屏直接修改此參數值。卷徑來源采用厚度積分法,材料厚度為0.18mm,在后期根據材料的變化,再通過觸摸屏修改此參數。
             (3)、過程PID控制參數
             功能號 參數值 說明 功能號 參數值
             說明
             F7.02 0 反饋輸入選擇 AI1 F7.08 0
             微分時間2 D2
             F7.03 15 比例增益1 P1 F7.09 0
             采樣周期
             F7.04 2 積分時間1 I1 F7.10 0
             PID參數調整依據
             F7.05 0 微分時間1 D1 F7.11 0
             偏差極限
             F7.06 17 比例增益2 P2 F7.12
             上限限幅
             F7.07 1.5 積分時間2 I2 F7.13
             下限限幅
             (4)、通訊參數
             F9.00 5 波特率
             F9.01 0 數據格式
             F9.02 18 地址
             F9.03 3 PPO模式選擇
             整個系統通過總線通訊控制,變頻器的起停信號、收卷之前的變頻器的頻率給定都由觸摸屏設定,PPO模式選擇為3。
             系統調試
             在調試過程中,主要出現了兩個問題,困擾了很長時間:
             (1)、設置參數后,在運行過程中,每隔一段時間(大約3分鐘)就出現一次很大的波動,張力值從設定由穩定的4V跳到在0V~10V之間波動。首先懷疑的是PI參數沒有調整好,反復地修改兩組PI參數,包括采樣時間TI、偏差極限,都是效果不明顯,無法解決問題。接下來懷疑設備的機械問題,和信遠的朱工一起檢查設備的機械情況,看是否有機械上面的原因,導致運行過程中出現周期性的波動,結果也是一無所獲。后直接將采樣時間設定為0,再次運行時,周期性的波動完全消除,觀察了半小時,系統都能穩定運行,證實此問題已經解決。設置為0代表的是實時采樣,系統響應的速度更快。
             (2)、在低速運行正常后,一到大卷徑高速階段,就出現了收卷跟不上牽引的情況,導致材料松下來。出現這一情況時,重點檢查了張力反饋、收卷變頻器的參數設定,發現轉矩限定設置為8%了,將此參數改為100%后正常。轉矩限定設定為10%,那么在變頻器運行到大卷徑高速段后,出現變頻器輸出轉矩到達限定值,無法滿足負載轉矩的需求,因而出現轉速跟蹤不上。而設定這一參數的原因是在開始試機時,為防止將布匹拉斷,而實際的輸出轉矩基本在5%以下,因而設定轉矩限定為10%。
             四、收獲
             通過這一次的TD3300調試,對艾默生TD3300變頻器各種控制的原理和調試方法有了一個深刻的認識,對自己技術水平的提高起了很大的作用,同樣也對今后的調試工作有一個很好的指導作用。

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